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攻下顆粒矽的“山頭”
http://www.CRNTT.com   2023-08-09 10:51:46


 
  轉眼到了2016年,顆粒矽依然箭在弦上,公司內部有了雜音。朱共山不為所動,篤定繼續加大投入。同時,他動員所有高管勒緊腰帶過日子——工資砍半,獎金停發。但研發費用一分不少,研發人員工資和獎金一分不欠。

  又過了3年,協鑫科技顆粒矽產線實現超過180天長周期穩定運行。

  雖然開車時長、產量達標了,但顆粒矽品質還很不穩定,總金屬雜質含量曾一度高達上百ppbw(十億分之一,為以質量計數的濃度),且伴有“掛灰”“氫跳”等多個行業難題。

  精益求精練內功

  2019年,蘭天石接棒,將顆粒矽從科研並入生產進行常態化管理。

  “現在回頭看,這一步很重要。”蘭天石解釋,“好比到了半山腰,發現還有更好的方法,那就迭代,把之前的東西全拋棄掉。在公司每年10多億元的研發投入裡,我們甚至有一兩個億花在‘拋棄’上,因為沒有想得特別好,或者‘想得太好了’。”

  接下來,協鑫科技採用模塊化的方式,將目標鎖定為某一代床,根據下遊客戶對產品的反饋,倒逼改進。

  “我們的目標是雜質含量小於10^-9。打個形象的比方,10億只雞蛋裡邊不能讓一只‘壞蛋’混進去。”蘭天石說,要提高質量,需要控制的指標非常多,為此大家做了無數次的正交實驗。

  所謂正交實驗,就是分析網格裡每一個實驗的結果,發現差異,找出中間可能對結果有正向影響的因子。

  與此同時,蘭天石組織團隊開始了快速自我迭代:從最初的1個流化床,迭代出多個流化床,將顆粒矽生產基地從徐州復制到了樂山、包頭以及呼和浩特。

  終於在2020年,協鑫科技生產的顆粒矽被一步推向客戶並獲得實證,截至目前,總金屬含量低於1ppbw的產品比例已超過85%。

  十年磨一劍。2011年至今,協鑫科技在顆粒矽研發及中試裝置上已累計投入100多億元。下一步他們要面對的,是即將到來的N型太陽能電池技術更迭浪潮。

  “習近平總書記最近在江蘇考察時指出,能源保障和安全事關國計民生,是須臾不可忽視的‘國之大者’。”朱共山對記者說,“作為能源企業,我們要堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力,練就過硬本領,更好應對綠色貿易壁壘、全球化發展帶來的挑戰!”


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